为了进一步激发员工的创新积极性,大力营造“人人都是发明家”的良好氛围,当前,国家能源集团焦化公司蒙西棋盘井煤矿将小改小革工作日常化,让小改小革融入到日常工作中去,经过员工反复实验、细心钻研,改进创新了系列小工具、小设备、小工艺,既解决了实际问题,又提高了安全性能,达到了降本增效的效果。
平凡工岗位中的“坚持”
“很多好想法、好点子其实源于坚持。”这是棋盘井煤矿机电科科长总结小改小革全年工作的原话。是的,只有经过反反复复的拆卸、实验、拼装,才能将设备改造的更加实用、更加称心。
徒步行走在棋盘井煤矿井下大巷内,发现巷道内平平整整、干干净净,其实一年前还不是这个样子。当时大巷临时排水点使用原装气动隔膜泵,由煤矿机电队员工负责抽排,由于原装气动隔膜泵不能实现自动抽排,并且故障率高,如果隔膜泵稍不及时启动抽排或因故障不及时更换,导致临时排水点大量积水,排水点附近到处是泥浆,人员和车辆通行时特别困难,排水工和维修工也天天因为此事连连叫苦。
为了解决此问题,该矿引导员工集思广益降低气动隔膜泵故障率和实现自动抽水。然而任何好的想法执行起来都不是那么容易,此想法刚一提出就遭到维修工们的反对,他们认为隔膜泵原厂家都解决不了,文化程度比厂家低的工人就更解决不了了。“没有解决不了的问题,只有不去解决问题的人”,机电科科长坚定地说。维修工们看到科长主意已定,他们就天天跟着寻找问题,经过反反复复地对坏泵拆卸研究,终于发现是由于隔膜泵风道内进入杂物和冷凝水堵塞风道所致。他们利用废旧钢材加工“房室”过滤器(内部加装挡水、挡杂物斜板),再安装滤网进行二次过滤,就这样,经过二三十次反复拆卸安装实验,气动隔膜泵故障率明显降低许多。与此同时,其他维修工利用所学知识和上网查资料,通过高低水位压差装置控制隔膜泵实现了自动启停。最近他们又将气动隔膜泵的控制部分和泵体分离出来,防止隔膜泵抽排水时泵体振动影响控制部分寿命,又进一步降低了隔膜泵的故障率。
现在,气动隔膜泵实现自动化,再也不需要排水工手动抽排积水,员工们也改变了当初的想法,叫好连连。今年到现在为止,只损坏两台隔膜泵,较过去每月损坏七八台隔膜泵,实属少了许多。这次技改,解决了设备问题,又降低了材料和人工成本。
没有当初的坚持,就没有现在的进步。棋盘井煤矿机电队总结出他们小改小革的经验就是“贵在坚持”。
人人都是“发明家”
“煤矿基层也是个藏龙卧虎的地方,很多员工都有很好的想法,关键是看怎么将它激发出来”,这是棋盘井煤矿机电矿长说过的话。为此,棋盘井煤矿及时修订完善修旧利废、小改小改制度,加大激励机制,除了给予物质奖励外,还在班前会、报纸上、LED显示屏上宣传他们的小改小革成果。
棋盘井煤矿主通风机采用两台轴流式风机,每到冬天切换主通风机时,主通风机内的蝶阀常因结冰而不能正常开关,只有人工清理结冰后才能再切换,给每月切换工作造成了很大不便,也存在安全隐患。为了解决此问题,一直负责切换主通风机的师傅上报建议,在主通风机蝶阀周围放置伴热带,并加装温控传感器装置,当冬天外面温度较低时,可以利用伴热带给蝶阀加热,让蝶阀不至于结冰,达到一定温度后又可以自动停止加热。现使用一年多,效果较好,巧妙地解决了主通风机蝶阀结冰问题。
像这样的小改小革还有除铁器和压风机实现自动化、给煤机夹带改造等等,不胜枚举。在这种文化氛围中,大家都主动出谋划策,尤其是青年员工,更是冲在前列。
众人拾柴火焰高。正是由于全矿员工聚在一起想办法、出主意,才汇聚成了推动企业进步的新动力。截至目前为止,棋盘井煤矿小改小革18件,节约资金85万元。